沥青行业废气治理是相对较难得,主要体现在焦油堵塞、沥青烟颗粒堵塞、苯系物复杂、浓度变化较大、风量还有波动。前几天有人咨询我们公司说他们安装完了废气治理设备后,仅达标了很短一段时间,就再也无法使排放浓度降低(中间有次下雪和下雨过程)。他们去找给他们安装设备的公司,对方表示没有问题,跟他们要各种费用才肯去上门检测,AG贵宾会后,我们的技术人员上门分析后得出以下结果:
1、处理工艺:镀锌螺旋管+干式过滤箱+喷淋+电捕焦油器+喷淋+干式过滤箱+活性炭箱+CO+烟囱在线监测;从工艺看,考虑的已经周全;
2、但是,干式过滤箱太小,如果按照其设计风量,过滤界面风速约为7m/s,因此会带来更换顾虑频繁(现场也确实如此,很短时间就要更换);
3、喷淋塔直径太小,带水严重:环保公司大多提供喷淋塔直径都小于2.5m,后才知道是自身定的规格和运输道路限制,但我朋友做的项目3.2m直径喷淋塔也在运输; 按照设计风量喷淋塔截面风速达到2.3m/s(旋流板塔可以),带水就再所难免;
4、喷淋塔蓄水液位高于进风管,进风管未做隔水板设计,致使运行过程中贴壁水倒流管道,停机时,填料持液下落,大量液体顺着进风管道外涌至过滤箱(放水几大桶);
5、镀锌螺旋管漏风严重:因此,在下雪和下雨后,烟囱在线监测数据就明显上升,再也无法恢复到按照的数据;
6、活性炭箱填装碳的抽屉漏风严重:抽屉与门周边约有15mm间隙,漏风量较大;活性炭装填按照100倍数,因此,从上往下看,大量短路区存在(活性炭装填量还是可以的,只是做工精细度上欠缺,或者根本就没有意识到这是问题);
7、脱附温度:脱附温度控制在70-80℃(控制面板设定为70℃加热,80℃补冷风),在此温度下脱附大量苯系物废气,活性炭脱附效率较低;
8、加热控制采用继电器,控制精度调整为0和100%,CO炉氧化温度就会在设定氧化温度范围内波动频繁(已改成变频器控制加热,监测排放浓度相对稳定很多);
9、设计风量和实际风量差距较大,全功率开启风机,风量仅为设计的25%,风机名牌显示风量为设计的125%,但是,全压仅为单活性炭箱时的压力(2400Pa左右),但是前端2级喷淋、2级过滤和电捕焦油器的阻力损失,有可能忘记核算或核算数据偏差较大。
10、CO炉催化剂和加热无检修点:由此现场看,很有可能是为了保密起见,将整个CO炉全部封死,如果更换催化剂或电加热,就需要破拆(任何需要保密的东西,要么是技术门槛太低,要么是........)。
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